本文對(duì)德士古水煤漿
氣化技術(shù)
使用廠家渭南化肥廠(渭化)氣化裝置及灰水處理裝置自投用試運(yùn)行以來(lái)存在問(wèn)題,出現(xiàn)的工藝
操作、設(shè)備操作、設(shè)備結(jié)構(gòu)性能以及環(huán)保
問(wèn)題進(jìn)行了全面的總結(jié),涵蓋了氣化爐
、煤漿震動(dòng)篩、高壓氮壓機(jī)、激冷環(huán)、灰水泵、煤漿濃度、氣化爐
操作溫度、壓濾機(jī)問(wèn)題等等,同時(shí)分析了改進(jìn)措施以及效果分析,值得廣大的煤氣
化從業(yè)和管理人員借鑒學(xué)習(xí)。
塔盤(pán)篩孔進(jìn)行改造,減小了氣體流速太快對(duì)帶灰?guī)挠绊?。在除沫器上增加排液淋的?shù)量,防止了液體在除沫器上的累計(jì)。
1、?氣化爐測(cè)壓點(diǎn)由上封頭轉(zhuǎn)移至筒體,測(cè)壓點(diǎn)處于上封頭時(shí),氣化爐上封頭局部超溫嚴(yán)重,最高超溫至580℃
2、?煤漿振動(dòng)篩,渭化沒(méi)有投運(yùn),據(jù)技術(shù)
人員介紹,沒(méi)有因煤漿振動(dòng)篩發(fā)生問(wèn)題,從德士古裝置的情況來(lái)看,除魯南、上海焦化廠外,其它裝置均處于停運(yùn)狀態(tài)。
3、?高壓氮壓機(jī)故障率高,現(xiàn)已更換為美國(guó)產(chǎn)品,原為開(kāi)空生產(chǎn),改造后的型號(hào)為:(3089?一級(jí)壓縮?美國(guó)壓力產(chǎn)品工業(yè)有限公司生產(chǎn)),設(shè)備小、占地省、運(yùn)行穩(wěn)定。
4、?灰水系統(tǒng)管線(xiàn)易結(jié)垢,每隔30-45天用高壓水清洗,清洗設(shè)備是原日本宇部公司配套的,高壓水的壓力在400atm,據(jù)技術(shù)人員介紹,魯南采用酸洗的方法,對(duì)設(shè)備管道有損害。
5、?激冷環(huán)進(jìn)水管線(xiàn)細(xì),容易堵塞。許多廠家已經(jīng)加粗。
6、?灰水泵原為日本產(chǎn)品,一臺(tái)因違章操作損壞,一臺(tái)在開(kāi)車(chē)時(shí)損壞。原形式為軸端低壓,中間高壓,軸端密封為動(dòng)密封,不易泄漏。改造后的灰水泵為沈陽(yáng)水泵廠的產(chǎn)品,多級(jí)壓縮,一端高壓,一端低壓,軸端密封采用靜密封,易泄漏。
7、?灰水系統(tǒng)易結(jié)垢,灰水泵前加20-30目的濾網(wǎng)。
8、?板框式壓濾機(jī)運(yùn)行狀況差,濾布為合資廠的產(chǎn)品,設(shè)備為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品。
9、?灰水冷卻器因結(jié)垢換熱效果差,渭化增加了兩組換熱器。
10、?在工藝
操作上采取一定的措施,煤漿管道水沖洗的廢煤漿直接排入煤漿儲(chǔ)槽,廢煤漿槽已不再使用,其它的廢煤漿排入渣池(如何排?)。
11、?煤漿槽攪拌器齒輪損壞,現(xiàn)帶病運(yùn)行。
12、?磨煤機(jī)
內(nèi)大量斷棒,襯板局部損壞。
原因:
①?棒的垂直度不夠。
采取的措施:
①?嚴(yán)格檢驗(yàn)磨煤機(jī)
棒的質(zhì)量;運(yùn)行中對(duì)磨煤機(jī)出口粒度分布進(jìn)行檢驗(yàn),分析判斷磨煤機(jī)內(nèi)棒的磨損程度,如果煤漿粒度變粗,則應(yīng)給磨機(jī)補(bǔ)充一定的鋼棒,以防止造成斷棒。
②?停車(chē)沖洗磨煤機(jī)后,及時(shí)將磨煤機(jī)內(nèi)斷棒清理。
13、?帶灰?guī)畣?wèn)題
1996年2月23日投料后,碳洗塔出口工藝氣帶灰?guī)畤?yán)重,致使后序裝置無(wú)法運(yùn)行,渭化技術(shù)人員經(jīng)計(jì)算發(fā)現(xiàn)多處設(shè)備結(jié)構(gòu)不合理,共進(jìn)行了12項(xiàng)改造,主要的8項(xiàng)有:
①?擴(kuò)大碳洗塔塔盤(pán)孔徑,原設(shè)計(jì)為Φ6,改造后為Φ8,以降低氣速。
②?除沫器降液管由原來(lái)的1根增加為3根。
③?適當(dāng)改造激冷室八角擋板,原來(lái)是不相連接的,改造后,連為一體。
④?適當(dāng)加長(zhǎng)激冷室導(dǎo)氣管和碳洗塔導(dǎo)氣管的長(zhǎng)度,分別加長(zhǎng)了20cm。
⑤?喉管式噴嘴洗滌器頭部改為6孔,管徑減少,長(zhǎng)度減少。(后來(lái)6孔又改了回去)
⑥?增加碳洗塔出口氣液分離器V1505。
⑦?碳洗塔頂除沫器隔離段增加降液管。
⑧?對(duì)于激冷室內(nèi)水循環(huán),采取了降低激冷室液位的運(yùn)行方法,起到了較好的效果,上述改造、改進(jìn)完成后,碳洗塔出口工藝氣帶灰、帶水問(wèn)題基本得到解決。
14、?管道閥門(mén)磨蝕的問(wèn)題:
試車(chē)初期出現(xiàn)的問(wèn)題是磨蝕問(wèn)題。開(kāi)車(chē)不到半年,鎖渣罐循環(huán)泵P1304,渣池送水泵P1401,壓濾機(jī)給料泵P1405及各泵進(jìn)出口管線(xiàn),高壓閃蒸罐V1401至低壓閃蒸罐V1402減壓閥LV1403后的彎頭,低壓閃蒸罐V1402至真空閃蒸罐V1404的管道相繼出現(xiàn)泄漏,大量的黑水外噴,造成嚴(yán)重的污染及水浪費(fèi)。此外,系統(tǒng)的一系列調(diào)節(jié)閥如碳洗塔排水閥FV1304激冷室排水閥FV1312,運(yùn)行10-15天閥頭磨損相當(dāng)嚴(yán)重,對(duì)此渭化廠進(jìn)行了改進(jìn),調(diào)節(jié)閥閥芯及泵內(nèi)殼采用碳化鎢,STEEL6#鍍層保護(hù)。泵出口管線(xiàn)加限流孔板,管道易磨損部位采用陶瓷襯里,加強(qiáng)水質(zhì)管理,盡可能減少黑水中固含量,重新篩選(選用)絮凝劑及分散劑。經(jīng)過(guò)這些改造后,磨損有所好轉(zhuǎn)。
15、?水煤漿
氣化運(yùn)行的關(guān)鍵在于原料煤的選擇:
美國(guó)佛羅里達(dá)州、田納西州的2套裝置,煤的灰份均在8%左右,日本宇部摻燒石油焦,灰份更低,上海三聯(lián)供燒的是神府煤,灰份也在8%左右,魯南開(kāi)始用七五煤,因灰份高,改燒灰份在12%以下的煤。以上的煤種,不但灰份少,而且灰融點(diǎn)也低,一般均小于1300℃,在渭化改燒華亭煤以后,取得了滿(mǎn)意的效果。
16、?氣化爐操作溫度降低:
由于華亭煤屬于高活性的煤種,加之灰融點(diǎn)較低,因而氧氣消耗下降,氧煤比從黃陵煤的510-520下降到470-480,其操作溫度下降了約80℃,這對(duì)延長(zhǎng)氣化爐耐火襯里(磚)的使用壽命及防止拱頂爐壁超溫大有益處。
經(jīng)入爐檢驗(yàn),爐磚狀況良好再未出現(xiàn)試車(chē)初期發(fā)生的磨蝕、斷裂等現(xiàn)象。由于灰份的降低,爐磚的使用壽命延長(zhǎng)至8000小時(shí)以上。
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