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鍋爐水膜除塵器革新的施工過程及存在問題

發(fā)布于:02-11


施工過程



a.將原麻石除塵器拆至其煙氣進口上部,然后根據(jù)改造方案圖的結(jié)構(gòu)尺寸重新進行砌筑;



b.取消原文丘里管及其噴嘴,改為水平鋼煙道;以解決麻石除塵器入口處的積灰問題;



c.取消原麻石除塵器的溢水槽,并且在標高6.59m處安裝一導液器,導葉共18片,與水平面夾角為20°,使從篩板上流落下來的水均勻地導流至麻石筒壁的四周上,使之形成均勻的水膜,水膜段的有效高度控制在4.35m;



d.在標高9.09m處擴徑,內(nèi)徑從4000mm擴至4500mm。擴徑段高度為4m,此處安裝泡沫除塵器;



e.采用每臺爐配置4臺規(guī)格為54500的PC型水膜泡沫除塵器,泡沫除塵器安裝在重新砌筑的麻石除塵器中部;按3層篩板設計,先安裝2層篩板,以后視情況再決定是否安裝第3層篩板;



f.篩板上部安裝脫水器,脫水葉片共20片,與水平夾角為20°;



g.更換除塵器出口煙道,加高干煙氣段,并對干煙段進行防腐處理,重新制作安裝煙道支架和進行煙道保溫;



h.除塵器最上方出口采用蝸殼旋向引出,與原除塵器入口蝸殼、導液器及脫水器旋向一致,保證除塵器內(nèi)形成統(tǒng)一的煙氣動力場;



i.拆除原引風機及其出入口煙道,重新澆濤引風機基礎,安裝新引風機及其出入口煙道,并進行保溫施工。



存在的問題及日常維護



存在問題



a.試驗前機組一直無停機機會,部分笛形供水管堵塞,沒有清掃,造成供水不均,水量達不到設計值,影響除塵效率;



b.改造后除塵器后煙溫較低(47~50℃),影響煙塵擴散,出現(xiàn)落灰點現(xiàn)象;



c.除塵水門裝設的是手動門,使除塵水供給量未能按所需實施遠方控制調(diào)節(jié)應考慮加裝電動
調(diào)節(jié)門;



d.除塵水加堿,以提高脫硫效果,具體的pH值需進一步試驗來確定。



日常維護水膜泡沫聯(lián)合除塵器的維護及運行管理比較簡單,要保證做到以下幾點:



a.啟動引風機前,除塵器先投水,停止引風機后,停除塵器水,嚴防除塵器斷水;



b.保證除塵水清潔,防止雜物堵塞笛形噴淋管或篩板;



c.調(diào)整除塵水量,保證運行時泡沫層高度為80~120mm;



d.監(jiān)測除塵器后煙溫及除塵器阻力,及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。



除塵器改造及配套設備改造總費用為500萬元,其中除塵器本體改造195萬元、引風機換型改造145萬元、鋼結(jié)構(gòu)件更換90萬元、保溫材料施工70萬元;5號爐(670t/h)水膜除塵器改造為靜電除塵器,總費用3000多萬元,是4號爐(410t/h)改造的6倍;工期為6個月,是4號爐改造的3倍。以上分析說明原水膜除塵器改造為水膜泡沫聯(lián)合除塵器投資少,施工期短。經(jīng)改造的水膜泡沫聯(lián)合除塵器投產(chǎn)一個半月后,通過吉林省電力科學研究院進行的鑒定試驗,其除塵效率為98.87%,煙塵排放質(zhì)量濃度折算值為590mg/m3,二氧化硫排放量為433kg/h,氮氧化物排放量為229kg/h,以上指標均明顯低于改造前數(shù)值,水耗量253t/h.引風機更換后能滿足機組出力要求,投產(chǎn)5個月,甲引風機發(fā)生2次振動,乙引風機未發(fā)生過振動。



實踐證明水膜除塵器改造為水膜泡沫聯(lián)合除塵器,技術(shù)上是可行的,且投資少、工期短、不需要額外占地,改造后能顯著提高除塵效率,煙塵排放質(zhì)量濃度能達到國家現(xiàn)行排放標準,同時能部分脫硫除氮。 ??


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